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肯拓進(jìn)口工業(yè)疏水截止閥在電廠疏水系統(tǒng)的應(yīng)用

發(fā)布時間:2019-10-05人氣:731


肯拓進(jìn)口工業(yè)疏水截止閥在電廠疏水系統(tǒng)的應(yīng)用


汽輪機(jī)疏放水汽系統(tǒng)是電廠穩(wěn)定運行極為重要的系統(tǒng),運行的好壞直接關(guān)系到電廠發(fā)電的穩(wěn)定生產(chǎn),經(jīng)濟(jì)性能,因為汽輪機(jī)設(shè)計復(fù)雜,價格昂貴,如果因為疏放汽水系統(tǒng)的流量的變化直接會影響到汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動速度,對汽輪機(jī)設(shè)備的損害非常大。影響到疏放水系統(tǒng)最大問題就是閥門的內(nèi)漏。


肯拓進(jìn)口美國SWEk截止閥.png

內(nèi)漏所產(chǎn)生的結(jié)果:

大量高品位蒸汽漏至凝汽器,使凝汽器熱負(fù)荷加大,同時機(jī)組功率減少,還影響真空;造成疏水管束與疏水容器的溫差增大,甚至造成疏水管束與疏水容器連接處拉裂,使大量空氣漏入凝汽器;

工質(zhì)非正常流動,如工質(zhì)通過疏水管道倒流至汽輪機(jī),造成汽缸進(jìn)水或冷蒸汽,啟、停過程汽缸溫差增大,甚至造成打閘停機(jī)后機(jī)組轉(zhuǎn)速不能至零。

?有的300MW機(jī)組汽輪機(jī)本體及熱力管道疏水系統(tǒng)設(shè)計龐大,汽機(jī)側(cè)各類疏水管道有70根左右,閥門易發(fā)生內(nèi)漏,且控制方式設(shè)計和管徑設(shè)計不合理,甚至存在設(shè)計、安裝錯誤。以控制方式為例,機(jī)組無論什么狀態(tài)啟、停,均采用一個控制模式,不僅易造成汽缸進(jìn)水、進(jìn)冷蒸汽,啟、停過程中中壓缸上下缸溫差大,而且易造成閥芯吹損,導(dǎo)致正常運行時疏水閥關(guān)不嚴(yán),大量高品位蒸汽漏至凝汽器,使凝汽器的熱負(fù)荷加大,影響真空。據(jù)某些機(jī)組試驗表明,由此可影響機(jī)組功率7~10MW。嚴(yán)重的還造成疏水集管與凝汽器背包式擴(kuò)容器或疏水?dāng)U容器殼體連接處拉裂,使大量空氣漏入凝汽器。

閥門外漏易發(fā)現(xiàn),但內(nèi)漏需要進(jìn)行仔細(xì)地檢查測量后確定,通常容易發(fā)生泄漏閥門:

    汽輪機(jī)本體疏水、高壓主汽門前疏水、抽汽門前疏水、高壓導(dǎo)管疏水、高低壓旁路閥、高加事故疏水閥、給水旁路閥、給水泵和凝結(jié)水泵的再循環(huán)管等。

造成閥門泄漏的主要原因有:

?疏水差壓大,易造成閥芯吹損;

?閥門結(jié)構(gòu)不合理,管內(nèi)異物停留在閥線處,開關(guān)時造成閥線損壞;

?由于閥門的質(zhì)量、安裝、檢修、調(diào)整等問題,造成閥門容易泄漏、開關(guān)不靈等;

?運行操作方式,機(jī)組無論什么狀態(tài)啟、停,均采用一個控制模式,而且易造成閥芯吹損,導(dǎo)致正常運行時疏水閥關(guān)不嚴(yán)。

?疏水閥門泄漏比較普遍,應(yīng)定期檢查閥門的泄漏情況,停機(jī)前應(yīng)仔細(xì)檢查和測量閥門內(nèi)漏的部位,檢修時請有經(jīng)驗的修理人員解體閥門消除泄漏,難度大的閥門可以請專業(yè)單位修理。實踐證明機(jī)組大修經(jīng)過專門的治理,消除閥門泄漏的節(jié)能效益非??捎^。

2、采取的措施包括:

1)系統(tǒng)優(yōu)化包括閥門取舍和合并,減少泄漏點。

?疏水系統(tǒng)優(yōu)化原則:

在各種工況下,疏水系統(tǒng)應(yīng)能防止汽輪機(jī)進(jìn)水和機(jī)本體的不正常積水,并滿足系統(tǒng)暖管和熱備用要求;

為防止疏水閥門泄漏,造成閥芯吹損,各疏水管道應(yīng)加裝一手動截止閥,原則上手動閥安裝在氣動或電動閥門前。為不降低機(jī)組運行操作的自動化程度,正常工況下手動截止閥應(yīng)處于全開狀態(tài)。當(dāng)氣動或電動疏水閥出現(xiàn)內(nèi)漏,而無處理條件時,可作為臨時措施,關(guān)閉手動截止閥;

對于運行中處于熱備用的管道或設(shè)備,在用汽設(shè)備的入口門前應(yīng)暖管,暖管采用組合型自動疏水器方式,而不采用節(jié)流疏水孔板連續(xù)疏水方式。疏水器選用DFS倒置浮杯式自動疏水器;

任何類型的疏水管上不得設(shè)置疏水逆止門。 

2)閥門消除內(nèi)、外泄漏。

運行仔細(xì)檢查閥后溫度,判斷閥門是否泄漏。對于存在泄漏的閥門,停機(jī)后安排專人檢修;閥門結(jié)構(gòu)不合理,多次檢修無效的,考慮更新閥門。

2.采取的主要技術(shù)措施

1)合并主蒸汽、再熱蒸汽及其他蒸汽管路系統(tǒng)中重復(fù)設(shè)置的的疏水,大幅度減少可能的漏泄點;

2)重新布置疏水?dāng)U容器,重新排列擴(kuò)容器集管上的疏水,解決了啟動過程中擴(kuò)容器振動問題;

3)對疏水管道規(guī)格與閥門配置進(jìn)行了優(yōu)化,以延緩閥門因沖刷而發(fā)生的漏泄;

4)優(yōu)化了抽汽系統(tǒng)中疏水方式,取消了原抽汽逆止門前后疏水串聯(lián),逐級下導(dǎo)連續(xù)疏水的方式;

5)更換了輔助系統(tǒng)中對經(jīng)濟(jì)性影響較大的閥門;

6)對汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)中的減溫水、密封水等雜項用水優(yōu)化,不僅減少了工質(zhì)浪費,還提高了部分系統(tǒng)的可靠性。

7)凝汽器補(bǔ)水增加霧化。

8)對同一疏水點的多路疏水路徑(如:至擴(kuò)容器、排地溝、至疏水收集箱)根據(jù)不同情況進(jìn)行了優(yōu)化;

9)優(yōu)化軸封系統(tǒng)供汽及疏水,減少運行中的工質(zhì)能量損失;

10)盡肯能采用能夠降低壓差,減少空化和閃蒸以及能夠減緩沖刷的類似肯拓進(jìn)口的美國SWEK截止閥。

4.節(jié)能減排的效果

汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)的改進(jìn)后,使機(jī)組在300MW工況下降低熱耗63.66 kJ/kWh,折合煤耗2.18 g/ kWh。

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